近日,方大九鋼煉鋼廠對鋼包車電源箱進行改造,降低了設備故障,減輕了員工勞動強度,保障了煉鋼生產有序開展。
鋼包車是煉鋼生產工序中的重要設備之一,主要負責鋼水運輸任務。設計之初,鋼包車電源箱緊貼著車身,鋼水出爐時鋼花四濺,時常飛濺到箱體上,導致箱體溫度過高,出現空開跳閘、燒壞現象。于是,該廠設備維護人員集思廣益,采用防火棉進行包扎、捆綁,把光禿禿的電纜和電源箱體裹得嚴嚴實實,但還是經不住高溫的“烤驗”,時常出現電纜被燒壞、空開跳閘等現象,問題沒有得到根本解決。為切實解決問題,該廠設備維護人員實地觀察鋼包車運行軌跡,將鋼包車開到軌道南面電纜卷線筒處,經過測量發現,車身與電纜卷線筒還有一定長度,可充分利用這段距離在鋼包車上制作一個固定的鋼支架,把電源箱體移到鋼支架上,與車身保持一定的距離,能有效避免高溫的“烤驗”,大家對方案的可行性進行探討、認可后,積極落實改造,加班加點進行下料、焊接、安裝等工作,經過大家的努力,改造工作順利完成。鋼包車上線運行后,經過一段時間的觀察,鋼包車運行良好,解決了電纜、空開跳閘被高溫“烤”壞的問題,有效確保了設備正常運轉,為煉鋼穩產、高產提供有力支撐。
作者:何友寶