本報訊 8月27日14時,承德釩鈦建材經營中心100噸1號轉爐傾動減速機旁,機械點檢員周玉成正在細致地檢查新改造的減速機稀油泵,以便及時地了解改造后的螺桿泵使用效果。“這次改造不但節約了備件成本,而且降低了更換油泵時的勞動強度,真是太好了!”周玉成對這次改造贊不絕口。
在煉鋼過程中,轉爐減速機作為核心傳動裝置,其穩定運行對生產效率和設備安全至關重要。稀油泵性能直接關系到減速機的使用壽命與效率,在提供穩定潤滑、散熱冷卻和過濾清潔方面承擔的作用不可替代。
原100噸轉爐傾動減速機稀油泵為齒輪泵,安裝在油箱上,每次啟動都需要加油。因油壓不足,稀油泵頻繁發生損壞情況,更換過程不僅費時、費力,還增加設備消耗成本。周玉成看在眼里,愁在心里,一直把稀油泵使用情況作為一個難題。尤其是嚴寒天氣,稀油流動性會大幅下降,影響油泵正常運行,每年職工們都頂著嚴寒換泵,最快也要兩個多小時。
為有效解決這一問題,周玉成和生產、設備、技術相關人員研究討論,尋求解決稀油泵使用問題。他又向設備廠家充分咨詢、向同類設備使用單位了解情況,在多方支持配合下,最終決定將原有的齒輪泵改為螺桿泵。
周玉成回憶說:“制作螺桿泵的基礎架子是一個重要的環節,我們通過對材料對比選擇、優化制作工藝、嚴格控制焊接質量等方式,最終制作出既穩定又耐用的基礎架子,為減速機的正常運行提供了有力保障。”
與齒輪泵相比,螺桿泵在輸送過程中能更有效地避免壓力波動和泄漏問題。此外,螺桿泵還具有良好的自吸能力和適應性,能夠更好輸送高黏度介質,運行平穩,壽命長。經過改造后,油泵使用壽命延長了,還節約備件成本8000余元。
螺桿泵的穩定運行,也帶動了職工們對其他生產環節的優化思考,形成了良好的創新氛圍,為噸鋼增效目標的實現奠定了堅實基礎。 (劉夢)
《中國冶金報》(2024年10月10日 08版八版)