
方大九鋼55MW高溫超高壓發(fā)電站
狠抓攻關(guān)技改,促進節(jié)能降耗
降低能源消耗,方大九鋼將重點放在了煉鐵、煉鋼、軋鋼等用能大戶上,做到“降成本一分錢不嫌少”。
煉鐵工序重點抓好降水耗工作,制定能耗管理方案,進一步提高循環(huán)水的重復利用率,嚴格控制新水的使用量。一季度,該廠對西區(qū)燒結(jié)二次回水、現(xiàn)場水浴除塵器、西區(qū)燒結(jié)脫硫工藝水進行改造,通過大量使用二次回水,提升循環(huán)水重復使用,每天可節(jié)約新水大約1500噸;東區(qū)燒結(jié)和脫硫完成二次回水改造,在二次回水充足的情況下,做到無需新水補充,每天可節(jié)約新水2000噸……一季度,該公司各工序用水指標與去年比均明顯下降,綜合帶動創(chuàng)效104萬元。
在降低電耗方面,該公司積極開展“賽馬”和能源控制攻關(guān)活動,通過程序優(yōu)化、工藝改進等措施節(jié)約用電。以煉鋼工序為例,該廠進一步加強精細化管理,減少方坯上精煉爐次數(shù)來降低電耗,一是優(yōu)化轉(zhuǎn)爐熱平衡模型,通過鋼包全程加蓋提高鋼包溫度、減少鋼水溫降;二是增加鋼包碳化稻殼用量,由原來的每爐3包增加到現(xiàn)在每爐6包;三是嚴格要求爐前控制鋼水溫度,禁止東區(qū)方坯因溫度低而上精煉,3月份東區(qū)方坯上精煉爐數(shù)由原來平均每天4爐降到平均每天1.5爐,為降低精煉成本和電耗提供了強力支撐。據(jù)統(tǒng)計,和2019年相比,一季度高爐工序噸鐵電耗下降0.27度、煉鋼工序噸鋼電耗下降1.58度、軋鋼噸材電耗下降3.02度,綜合帶動創(chuàng)效340萬元。
作為煤氣用能大戶,軋鋼工序重點加強對加熱爐的能耗管理。該廠工程技術(shù)人員持續(xù)加強蜂窩體的改進優(yōu)化,采用新材料和不同的組合方式,完善蓄熱室工況,使空、煤氣預熱維度保持穩(wěn)定,促進加熱爐熱燃燒有效率上升。在優(yōu)化改進蜂窩體的同時,該廠還通過提高熱裝熱送率來降低鋼坯軋制前熱損失;加大煤氣攻關(guān)規(guī)范工藝操作提高加熱爐燃料燃燒效率。一季度,該廠煤氣消耗較2019年降低5m3/t,綜合創(chuàng)效80萬元。
堅持多措并舉,提升發(fā)電效益
做好自發(fā)電管理是方大九鋼提升效益的另一有力舉措。
“要想多發(fā)電、發(fā)好電,最主要的還是做好基礎(chǔ)管理工作?!狈酱缶配搫恿S生產(chǎn)管理員葉小春介紹。
作為企業(yè)自發(fā)電的管理單位,該廠長期以來堅持多措并舉,持續(xù)加強基礎(chǔ)管理,日常通過跟蹤各工序煤氣用量,完善發(fā)電日動態(tài)分析,對煤氣單耗較高的異常用戶點及時走訪、查找原因,并提出整改要求,提高轉(zhuǎn)煤回收,緊跟煤氣平衡,充分發(fā)揮燃氣發(fā)電機組發(fā)電能力的舉措,不斷夯實發(fā)電工作基礎(chǔ)。與此同時,企業(yè)做好電氣設(shè)備日常檢查和隱患排查治理,確保各類帶電設(shè)備無故障、長周期、安全高效運行。一季度,該廠充分抓住疫期高爐、轉(zhuǎn)爐檢修契機,對發(fā)電設(shè)備進行維護、消缺,保證發(fā)電機組正常運行。另外,加強工藝操作,精心協(xié)調(diào)平衡煤氣,加強發(fā)電機組、煤氣回收等設(shè)備運行參數(shù)跟蹤,根據(jù)煤壓及時調(diào)整鍋爐燃燒工況;開展勞動競賽,責任落實到人,提高員工積極性,確保各機組多發(fā)電、穩(wěn)發(fā)電、滿發(fā)電,促自發(fā)電水平不斷提升。
一季度,盡管受肺炎疫情影響,企業(yè)未能實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn),但發(fā)電工作仍取得了亮眼成績。數(shù)據(jù)顯示,一季度方大九鋼日均發(fā)電304.73萬度,較去年全年平均日發(fā)電量超過10萬度,自發(fā)電比例超55%,較去年全年平均水平有所提高,綜合創(chuàng)效超460萬元,有力促進企業(yè)生產(chǎn)成本下降,為提升核心競爭力、更好占據(jù)市場主動權(quán)提供了助力。(龔安)